一、事故情況介紹
熱電廠10KV母線B相電壓突然降為零,A、C相電壓升高,達到10.9KV。2~3分鐘后,A、C相電壓突升至12.08KV,“發(fā)電機保護電壓回路斷線”光字牌發(fā)出光字信號;與此同時,發(fā)電機輸出的有功功率P由6000KW下降至1208KW,隨即又降至852KW;無功功率Q由3200KVAR下降至520KVAR,隨即又降至264KVAR。
事故前,發(fā)電機的功率因數(shù)為-0.92;事故后,功率因數(shù)為+0.5。
事故后檢查發(fā)現(xiàn):安裝在101-8柜內(發(fā)電機端電壓互感器柜)A相電壓互感器環(huán)氧樹脂的殼體,由于嚴重過熱而炸裂;B、C相電壓互感器環(huán)氧樹脂的殼體出現(xiàn)了輕微裂紋。一次側A相熔斷器熔斷,B、C相完好。安裝在181柜內(10KVⅠ段母線電壓互感器柜)的三臺電壓互感器的環(huán)氧樹脂殼體都出現(xiàn)了輕微裂紋。
二、事故過程分析
本次事故的過程,可以分為以下三個階段進行分析:
階段——3月29日17時42分10秒~42分55秒期間,錦山變電所10KV出線發(fā)生了一次單相接地故障,導致安裝在電廠側電壓互感器二次的消諧器在消諧的同時,機內隔離變壓器電源側的熔斷器發(fā)生熔斷(該消諧器因此而退出運行),由于沒有設計相應的預告信號,故運行人員沒有察覺和更換,所以留下了事故隱患。
第二階段——4月2日11時許,由于農電局錦山變電所10KV母聯(lián)開關柜內的B相電流互感器與矩形母排連接不好,長時間過熱,逐步形成熱擊穿并且使環(huán)氧樹脂的殼體炸裂,造成了10KV母線B相金屬性單相接地故障。故障時,變電所母線B相電壓和發(fā)電機母線B相電壓同時下降為零,A、C相電壓升至為線電壓10.9KV。單相接地故障所引起的參數(shù)變化和A、C相電壓的突升,使A、C相電壓互感器的鐵芯迅速飽和,形成了鐵磁諧振的條件。由于消諧器已經處于非工作狀態(tài),所以在電廠側電壓互感器產生鐵磁諧振的時候,不能起到消諧的作用。此時的鐵磁諧振,尚未造成電壓互感器的嚴重過熱和燒損。
第三階段——變電所值班員聞到異常氣味,并且發(fā)現(xiàn)高壓開關室內有煙霧后,隨即采取拉路選擇故障線路的措施。當值班員拉開10KV5332電廠線(并網線路)開關時,發(fā)電機組瞬時轉為脫網運行狀態(tài),發(fā)電機的輸出功率由6000KW,驟然降到1208KW(該功率為廠用電功率),其轉速迅速升高到3100轉/分,其端電壓突升至12.08KV。電壓的突升和運行參數(shù)的急劇變化,導致101-8柜內質量稍差的A相電壓互感器鐵磁諧振加劇,迅速過熱導致殼體炸裂。諧振電流同時造成一次側A相熔斷器熔斷,隨之破壞了諧振條件,鐵磁諧振因此結束。101-8柜內B、C相電壓互感器和181柜內的三臺電壓互感器在鐵磁諧振的過程中,雖然殼體出現(xiàn)了輕微裂紋,但是沒有出現(xiàn)嚴重炸裂。
三、事故原因分析
根據(jù)事故現(xiàn)象和事后的調查了解,結合DCS所記錄的運行參數(shù)以及對電壓互感器、消諧器的檢查結果,綜合分析后認為,導致事故的原因有以下三個:
1. 燒損的電壓互感器系半絕緣設備,在正常運行時只承受相電壓,在系統(tǒng)單相接地時,需要承受線電壓的沖擊。因此,半絕緣電壓互感器在中性點不接地的10KV配電系統(tǒng)運行中,容易發(fā)生鐵磁諧振。
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